发电机滑环冒火情况及处理经过(如何防止发电机滑环冒火)

发电机滑环冒火情况及处理经过

【摘要】 发电机运行中滑环冒火是常见的故障之一,若不及时消除,可导致发电机滑环冒火,严重时将造成滑环烧毁、被迫停机的事故。通过分析此次发电机碳刷冒火处理的经过和事故原因,提出了防范措施和运行维护中要注意的有关事项。

【关键词】 发电机 过热,滑环 冒火 碳刷

1、前言

同步交流发电机是一种运用旋转的电磁电枢产生电流和电压的设备。它包括一个转子(旋转电磁场)和一个定子,用来提供三相电压。对于现代大型发电机组,由于容量限制,转子已不可能采用永磁铁,一般为电磁铁。采用此种方法需要将直流电流通过碳刷与滑环相接触,再由滑环将励磁电流导入发电机转子。

大型发电机碳刷和滑环正常情况下,运行比较稳定,维护工作量也较小。但碳刷和滑环是发电机中动静接触和交换能量的设备,因受其通流的大小、碳刷的压力、周围的环境温度、湿度、清洁度、碳刷与滑环表面的磨损以及本身制造工艺等因素影响,在长期运行中,容易在碳刷和滑环之间发生冒火,若没有在及时发现隐患进行处理,将有能形成恶性循环,造成刷辫烧断、滑环打毛、压簧震断、碳刷震裂等,严重时将形成环火造成滑环烧毁、被迫停机的事故。紧急停机不仅造成系统出力下降,影响系统稳定运行,而且对发电机组本身也将产生危害。通过认真分析、研究产生冒火的原因,发现制定相应防范措施等方法,是可以有效地防止发生此类故障的。

2、设备简述

某电厂某机为汽轮发电机组。发电机为发变组单元接线。某电厂的发电机为97年11月相继投产的哈尔滨电机厂生产的300MW机组,励磁系统是带有永磁付励磁机、交流主励磁机,静止整流器的"三机励磁"系统。

主励磁机Exc输出的交流电流,由三相全波桥式接线的硅整流柜整流后,经发电机碳刷供给发电机G励磁。而交流主励磁机Exc的励磁,由中频永磁付励磁机PMG输出交流电,由励磁调节器的可控硅整流桥整流后,经主励碳刷供给。

励磁碳刷采用恒压压簧,压簧形式见图1。发电机和主励碳刷型号均为D172/2-14②;规格为25×32×65;图号为92HL-79T。发电机每极36条碳刷,分四排、每排9条,;两极共72条;主励每极4条,共8条。

图1:压簧形状及尺寸

发电机滑环冒火情况及处理经过

2.1 发电机为三相二极同步发电机,型号:QFSN-300-2-20型。

2.2 主励磁机为同步发电机三相四极励磁机,型号为TFL-1670-4。

2.3 副励磁机为同步发电机永磁,型号为TFL-75-400。

3、事件经过及处理

3.1 事件的发生

2008年01月10日 检查发现某发电机大滑环北侧一极有三块碳刷辫发热,立即将发热炭刷更换,更换后正常;事后测量某发电机碳刷电流分布,发现某发电机大滑环北侧一极电流分布不均匀;有三块超过100A,有四块电流低于20 A。经调整后,降到100 A以下,但仍在80A左右。

2008年02月04日 某发电机停运转B级检修,2008年03月6日某发电机B级检修结束后,某发电机并入系统。

3.2 事件的发展

发电机

2008年5月13日检查发现某发电机北极碳刷冒火严重,减无功进行调整处理后基本不冒火。运行每班重点对某发电机北极碳刷进行维护,但从13日开始到5月20日某北极发电机碳刷冒火情况逐步恶化,每班多次进行维护,但间隔一段时间后仍出现冒火现象。中间几次出现被迫减无功、降低励磁电流进行处理和调整。

5月20日 测量某发电机北极个别碳刷电流大在250A左右,并且刷辨温度高、烧焦变色,紧急减某机无功进行处理,处理中共更换8块碳刷,其中有5块刷辨被已烧断,并对全部碳刷进行了调整和维护,将各碳刷电流调整后降至80A以下。

从5月20日开始到5月27日多次出现烧断碳刷刷辨,25日开始出现每班都碳刷刷辨烧断的现象,并且出现碳刷刷窝被烧坏的情况;冒火情况经调整后消失,但加无功后,冒火情况又出现,无法消除。被迫限最高无功100MVAR运行。

3.3 事故中的处理和碳刷维护

5月27日将某机组北侧一极所有碳刷和压簧进行了更换,并且将碳刷刷窝有缺陷全部进行更换。更换后某机组北侧一极刷刷辨不再烧断,但冒火情况情况依然呈恶化趋势。从5月29日检修开始打磨滑环表面。经打磨滑环表面冒火情况有所好转,但无法加无功。6月12日加无功至100Mvar(此值为上限值)时,碳刷冒火情况就比较严重,被迫将无功降至60 Mvar运行。

从6月12日开始 某发电机碳刷北极碳刷磨损加快,期间平均每班更换3块以上;以某机组碳刷北极碳刷最北侧一排碳刷磨损最快。冒火情况情况在仍存在,无法消除。从25日开始碳刷压簧断裂崩开现象时有发生,基本集中在北极碳刷最北侧一排碳刷。

3.4 事件的发展的最后结果

从6月27日北极碳刷最北侧一排碳刷振动开始明显增大,压簧断裂崩开也呈逐步上升,到某机7月8日停机,平均每班更换压簧4个以上。北极碳刷其他三排碳刷压簧断裂崩开情况比较少。期间只能维持发电机转子电流在1500A(额定电流2203A)左右运行。

4、停机处理经过

某发电机由于碳刷冒火只能降无功维持运行,但长期运行势必造成更大的危害,被迫于2008年7月8日申请省调停机,处理某发电机碳刷北侧一极碳刷冒火。

停机后检查发现:滑环表面已凸凹不平、特别是最北侧一排,靠近发电机6瓦一侧,不平度比较明显;部分刷窝内有电弧烧灼痕迹;部分碳刷由于震动有掉块现象;部分压簧由于过热弹力明显减小。

联系厂家对某发电机碳刷北侧一极滑环表面进行了打磨处理。处理完毕后,将受损碳刷、压簧、刷窝进行了更换。检查滑环、压簧、碳刷和碳刷架无异常后,于7月11日12:00某发电机并入系统运行。

某发电机并入系统运行后,检查北侧一极滑环和碳刷无冒火现象。机组在满负荷下,测量某发电机碳刷电流分布偏差不大,滑环和碳刷温度在60℃左右、无冒火情况。某发电机碳刷和滑环运行正常。

5、原因分析

发生碳刷冒火花的原因很多,相关资料、规程都对其作了详细的叙述,但在实际生产中真正造成碳刷冒火花的原因大概有以下几种:

5.1 碳刷电流分布不均、个别碳刷电流密度过大

实际运行中,如果有一、两个碳刷因机械原因卡涩,弹簧压力不足等原因不出力,只要碳刷电流分布比较均匀的话,由其他碳刷分摊其电流,短时间内还不致于发生大的危害,但要及时发现、进行调整。就怕碳刷电流已分布不均匀,造成个别碳刷带大负荷电流,这次某发电机励磁冒火时就发现,个别碳刷测量电流在200A左右,峰值达到过400A,如此大的电流造成接触面通流密度增大,根据Q=I*IRT,发热量跟电流的平方成正比,积聚的热量无法散发出去时,温度急剧升高,碳刷与滑环接触面就会产生火花。另外火花的产生后,使碳刷工作环境更加恶劣,从而恶性循环,使碳刷冒火花更严重。并且在如此大电流下将造成碳刷刷辫烧断。碳刷烧断后其分摊大电流又转移到其他碳刷上,造成其他碳刷也发生如此情况,形成恶性循环。

碳刷过热造成压簧弹性变差,造成碳刷压力不足,使碳刷与滑环之间发生打火,滑环打出熔点,加剧发热。碳刷长期冒火状态将使滑环拉毛、烧蚀和产生麻点,滑环产生高温它会造成碳刷与滑环表面接触不良,更容易打火,使滑环过热,造成恶性循环。轻微时滑环表面产生轻微的划痕,严重时滑环磨损和烧蚀。

当滑环表面产生划痕。就会使碳刷与滑环的摩擦力增大,加剧碳刷与滑环的不正常磨损,使滑环产生较多的热量,同时引起碳刷跳动;而压簧在交变应力下长时间运行,造成压簧疲劳断裂崩开。此次事件最后造成的结果就是滑环表面凸凹不平、碳刷震裂、压簧震断等现象。

5.2 滑环和碳刷表面不洁

这一点最让人忽略的,正常运行的发电机碳刷密封在密闭的柜子内,靠出风口在南侧一极下方的滑环风机把磨下的石墨碳粉、碳刷发热及时吹走,达到冷却的作用。如果由于发电机密封瓦漏油、甩油将油污附着在碳刷、滑环上,一方面影响碳刷散热,另一方面碳刷发生火花时因滑环表面不洁,刷柱之间绝缘强度不够很容易环火。此外滑环上车有螺旋状一道道沟槽,这是为了增加碳刷散热面积,改善同碳刷接触,使碳刷更充分冷却,同时更容易让碳粉抽走。油污也很轻易附着在螺旋状沟里,其也将严重影响其散热。

对于此次事件分析发现:某发电机北侧一极碳刷和滑环就发电机侧,接近发电机6瓦处;某发电机2月份B级中修前,由于发电机密封瓦缺陷,造成6瓦甩油;造成某发电机北侧一极碳刷和滑环油污灰尘比较多。并且滑环风机的由于设计的原因,出风口位于南侧一极、北侧一极散热没有南侧一极好。

此次事件中,最北侧一极电流不均匀情况最大,刷辫烧断也以最北侧一排的9条碳刷为多;在事件最后,压簧震断的也全部集中在这一排;停机后检查也是这一排下滑环表面不平度最大。集中以上情况说明,油污问题是本次碳刷冒火的主要诱因。

5.3 碳刷压簧压力不均匀或不符合要求。

碳刷出厂时厂家都有相关:碳刷压力调整到不发生火花的最低压力,经过科学论证和实践总结,最低压力一般为200~300ɡ/c㎡,即0.02~0.03MPa,要求各个碳刷之间的压力也要均匀,其差别不超过10%。发电机在长期运行中如果某个碳刷摩擦过短,或碳刷在刷框内滞卡,或由于碳刷温度高造成压簧过热等情况下,压力将出现不均匀。

特别是碳刷过热将使压簧弹性变差,造成碳刷压力不足,使碳刷与滑环之间发生打火,滑环打出熔点,加剧发热。碳刷长期冒火状态将使滑环拉毛、烧蚀和产生麻点,滑环产生高温它会造成碳刷与滑环表面接触不良,更容易打火,使滑环过热,造成恶性循环。轻微时滑环表面产生轻微的划痕,严重时滑环磨损和烧蚀。

当滑环表面产生划痕。就会使碳刷与滑环的摩擦力增大,加剧碳刷与滑环的不正常磨损,使滑环产生较多的热量,同时引起碳刷跳动;而压簧在交变应力下长时间运行,造成压簧疲劳断裂崩开。此次事件最后造成的结果就是滑环表面凸凹不平、碳刷震裂、压簧震断等现象。此次事件中,检查处理过程中更换下来压簧,发现其拉力明显比造成偏小;冷却后其拉力又所回升,但仍达不到初始值。停机后,只有将所有压簧更换。

5.4 轴承振动大。

励磁采取三机励磁系统发电机组,大轴带励磁机,副励磁机。由于轴系较长、带的附加设备多了,振动自然就很难控制到最低,。机组长时间运行,疲劳、老化等等复杂因素引起轴承振动加大,碳刷随着震动,将使刷柱摩擦不均、引线及弹簧松动,发生局部冒火花慢慢进一步影响全局。这也是造成此次冒火的不利因素。

5.5 其他不利因素

某发电机转子电流长时间在大电流下运行。某发电机四月份负荷率比较高,负荷率达93%;而五月份在5月7日#10发电机停运检修后,某发电机负荷基本在额定运行,并且在某机组单机运行期间,系统无功缺额比较大,所带无功基本在额定下运行。某发电机长时间高负荷运行造成转子电流长时间在大电流下运行;这样使得个别碳刷在电流大下运行的温度升高长时间将不下来,加剧了情况的恶化。

6、日常运行中维护的措施

6.1 日常运行检查:

加强定期与不定期的设备巡回检查工作,正常情况下,工作人员每班必须对发电机碳刷进行检查,用红外测温仪测量集电环和碳刷的温度,夏季高峰负荷期间以及无功和电压波动较大时应缩短温度测量间隔,更换的新碳刷做重点检查。最好每天高负荷阶段测量一次碳刷电流分布情况,发现碳刷电流过大、过小要及时及时进行调整,处理不好要通知检修进行处理。

6.2 日常清洁维护:

正常运行中每天都要进行清扫、吹灰工作,保持碳刷及整流子滑环光面清洁,若遇异常现象造成碳刷灰尘大时,要加强清扫。遇有停机机会,检修要对滑环、碳刷、碳刷架以及滑环罩等进行全面的清扫、检查。特别要重点对油污进行处理。

维护时要调整碳刷压簧,防止因卡涩造成压力不均,,碳刷压簧的压力要符合制造厂家的规定,并使碳刷承受压力均匀。防止个别碳刷过热或产生火花、刷辫烧焦烧断现象的发生。碳刷运行中出现问题必须及时消缺,避免恶性循环,危及机组正常运行。

6.3 碳刷更换时要注意的问题

对新购进的碳刷进行验收。测定碳刷的固有电阻值,测量碳刷引线接触电阻,阻值要符合制造厂和国家标准。严格把握更换碳刷工艺,同一台机组使用的碳刷必须一致,不可掺插使用。在更换碳刷前,细心研磨碳刷使其面面光滑,碳刷在刷握内应有0.2~0.4毫米的间隙,在刷握内上下活动自如。刷握的下边缘和滑环表面之间的距离为2~3毫米,距离过小,会碰撞滑环表面,易受损、距离过大碳刷跳动易产生火花。争取实现碳刷接触面大于碳刷截面的 80%。勤更换,但多次更换碳刷不宜过多,一次更换碳刷的数量不得超过单极总数的10%,碳刷顶端低于刷握顶端2mm的碳刷应尽快更换,每次更换碳刷时必须使用同一型号的碳刷,但要注意节约和充分利用碳刷。更换后的碳刷必须用直流卡钳表测量碳刷分流情况,用红外测温仪进行温度测试,防止个别碳刷因过流而过热。

6.4 要加强检修质量控制

避免由于检修质量不良或运行调整不当造成机组运行中,发电机密封油外泄,甩到滑环上,增大碳刷与滑环之间的接触电阻。刷架和刷握在机组大、小修时要慎重调整,回放和安装刷架时,角度和几何位置要保证在原状态,各碳刷的中心线要对准大轴中心。

6.5 维护中的安全注意事项

维护、更换碳刷时要将衣服袖口扣好,衬衣不得将袖口挽上;上衣要将衣服扣好、衬衣要将下摆扎入裤内;女同志要将头发盘入帽内。裤上所挂钥匙要摘下,上衣口袋内物品要取下。测量碳刷电流时,要将直流电流表表带套到手腕上、或将表带取下。

维护碳刷时要先测量碳刷刷辨温度,防止烫伤。维护、测量、更换时要站在绝缘垫上,身体要注意和周围设备保持距离,特别要注意保持和滑环防护罩的距离;手不得同时接触两极或同时接触一极和周围接地的设备外壳。维护、测量、更换时要一人进行,不得两人同时工作。最好由有经验的人员进行维护。

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